脱硫石膏粉生产线 添加脱硫增效剂后现场管理 石灰石活性剂
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产品描述

PH值ph(1%水溶液)9-11 密度1.7-2.1 含量>90% 用量500 到 1000ppm 袋装25Kg
脱硫石膏生产工艺
石膏排出及脱水系统主要设备有石膏排出泵、石膏浆液缓冲箱、石膏浆液缓冲泵、石膏旋流器、真空皮带脱水机、真空泵、滤液箱、滤布/滤饼冲洗泵、石膏皮带、石膏库等设备设施组成。石膏脱水分为两级,级为石膏旋流器,*二级为真空皮带脱水机。
随着煤炭消费总量不断增加,我国SO2减排形势日益严峻.石灰石-石膏湿法是我国燃煤火电机组重要的烟气脱硫方式,受到设计条件和电厂燃煤来源日益复杂的影响,已经投运的石灰石湿法脱硫系统面临着迫切的扩容增效需求.本文对石灰石湿法烟气脱硫增效剂研究现状进行了分析,为我国湿法烟气脱硫技术应用提供有益补充.
脱硫石膏粉生产线
脱硫增效剂能够提高石灰石活性,加速石灰石溶解,促进S02的吸收,降低脱硫系统净烟气SO2含量.通过在可门电厂脱硫运行中的应用实例,阐述了脱硫增效剂的工作原理,使用方法,使用剂量,应用效果以及注意事项,为国家环保事业做出贡献.
脱硫石膏粉生产线
我国绝大多数热电厂的脱硫都采用的是石灰石湿法脱硫,随着国家对火电厂脱硫机组二氧化硫排放标准的不断提高,现有的设备及技术已不能满足相关要求。而在脱硫过程中加入脱硫增效剂,则能大大提高脱硫效率,使排放浓度明显低于国家标准。
脱硫石膏粉生产线
为了以较低的投资和运行成本实现SO2的**净排放,在石灰石-石膏烟气脱硫系统中投加脱硫增效剂.结果表明:在进气SO2浓度为2 800~3 000 mg/Nm^3,脱硫增效剂投加量为450 mg/L的条件下,净烟气SO2≤30 mg/Nm^3,可停用1台循环泵并节约电耗720 kWh;投加脱硫增效剂对脱硫装置浆液pH值,石膏,亚,碳酸钙,氨氮以及COD等参数无显著影响,石膏品性以及脱硫废水的处置难度未受影响.
为考察脱硫添加剂对pH值的影响,测定了脱硫塔进、出口PH值随过程时间变化数据,可以看出,添加适宣浓度的脱硫添加剂,能降低PH的峰值,并能减缓PH的变化,即脱硫添加剂起到了对pH值的缓冲作用,从而加快总传质一反应速度,有利于提高脱硫效率和石灰石的利用率。
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